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液压故障实例分析


日期:2010年12月27 来源:沈阳机床(集团) 关键字:机床
【例201】T40卧式加工中心刀链不执行校准回零
故障现象:开机,待自检通过后,启动液压系统,执行轴校准,其后在执行机械校准时出现以下两个报警:
    ASIAOALERTCODE    16154
    CHAINNOT    ALIGNED
    ASIAOALERTCODE    17176
    CHAINPOSffiON ERROR
因此,机床不能正常工作。
故障检查与分析:美国辛辛那提•米拉克龙公司的T40卧式加工中心,其数控部分采用该公司的A950系统。T40/刀链校准是在NC接到校准指令后,使电磁阀3SOL得电控制液压马达驱动刀链顺时针转动,同时NC等待接收刀链回归校准点(HOME POSITION)的接近开关3PROX(常开)信号,收到该信号后电磁阀3SOL失电,并使电磁阀ISOL得电,刀链制动销插入,同时NC再接收到制动销插入限位开关1LS(常开)信号,刀链校准才能完成。
据此分析故障范围有以下3方面:
①刀链因故未能转到校准位置(HOME POSifiON)就停止。
②刀链已转到了校准位置,但由于接近开关3PROX故障,NC没有接收到到位信号,刀链一直转动,直到NC在设定接收该信号的时间范围到时产生以上报警,刀链寸停止校准。
③刀链在转到校准位置时,NC虽接到了到位信号,但由于1SOL故障,导致制动销不能插入,限位开关1LS信号没有,而且3SOL因惯性使刀链错开回归点,接近开关信号又没有。
故障处理:根据以上分析,首先检查接近开关3PROX正常。再通过该机在线诊断功能发现,在机械校准操作时1LS信号10033( LS APIN-ADV)和3PROX信号10034( PR-CHNA—HOME)状态一直都为OFF,观察刀链在校准过程中确实没有到位就停止转动,而且发现每次校准时转过的刀套数目也没有规律,怀疑电磁阀3SOL或者液压马达有问题。进一步查得
液压马达有漏油现象,拆下更换密封圈,漏油排除,但仍不能校准,最后更换电磁阀3SOL后故障排除。
说明:由于用万用表测量电磁阀电压及阻值基本正常,而且每次校准时刀链也确实转动,因此,在排除了其他原因后,最后才更换性能不良的电磁阀。
【例2- 32】液压泵噪声大的故障维修。
故障现象:某配套FANUC PMO系统的数控专用磨床,在机床大修后发现机床起动后液压泵噪声特别大。
分析诊断:据用户反映,在机床大修前,液压泵起动声音较小,而在维修后液压泵反而噪声变大了。根据用户反映和现场分析可知,产生该原因可能是由于液压某处管路堵塞、液压泵损坏等原因造成的,因此,拆开液压油管和液压泵,发现泵和油管均正常,在拆的过程中,偶尔发现液压油粘度特别高,核对机床使用说明书,发现液压油牌号不正确,故障时正值冬天,从而使液压泵噪声变大。更换液压油后,机床故障排除。
【例2. 33】液压卡盘失效的故障维修。
故障现象:某配套FANUC OTD的数控车床,在开机后发现液压站发出异响,液压卡盘无法正常装夹。
分析诊断:经现场观察,发现机床开机起动液压泵后,即严生异响,而液压站输出部分无液压油输出,因此,可断定产生异响的原因出在液压站上,而产生该故障的原因大多为以下几点:
①液压站油箱内液压油太少,导致液压泵因缺油而产生空转。
②液压站油箱内液压油由于长久未换,污物进入油中,导致液压油粘度太高而产生异响。
③由于液压站输出油管某处堵塞,产生液压冲击,发出声响。
④液压泵与液压电动机连接处产生松动,而发出声响。
⑤液压泵损坏。
⑥液压电动机轴承损坏。
检查后,发现在液压泵起动后,液压泵出口处压力为“。”。油箱内油位处于正常位置,液压油还是比较干净的,因此,可以排除以上第①、②、③点。进一步拆下液压泵检查,发现液压泵为叶片泵,叶片泵正常,液压电动机转动正常,因此,可排除以上第⑤、⑥两点。
而该泵与液压电动机联接的联轴器为尼龙齿式联轴器,由于该机床使用时间较长,液压站的输出压力调得太高,导致联轴器的啮合齿损坏,从而当液压电动机旋转时,联轴器不能很好地传递转矩,从而产生异响。更换该联轴器后,机床恢复正常。
【例2.34】转台分度时报警的故障维修。
故障现象:一台配套OKuNfA OSP700系统,型号为XHAD765的数控机床,加工中,转台分度时出现2871“旋转工作台故橙检测异常”报警。
分析诊断:该报警原因可能是转台放松到位传感器SQ13不良或CNC未收到转台央紧信号,因为以前出现类似故障却由插头接触不良引起。为确认,打开转台侧盖,将一小锯条薄片靠近SQ13端部;SQ13灯点亮,证明SQ13正常,同时观察PLC及梯形图数据IAXBUI能显亮,说明系统能收到信号。故怀疑液压部分有问题,可能是液压压力不够、转台上升液压缸漏油、转台上升时有机械卡滞,致使转台上升不到位。检查液压压力,机床停止运动时压力正常为5 5MPa.而当转台或机械手动作时,发现系统压力表指针明显抖动,同时液压泵有明显噪声,故怀疑液压泵吸人空气;再查油箱油位,发现油箱没油。将油箱加油后,再转转台,正常。该液压系统采用变量泵供油,在液压无动作时,系统保压,液压泵吸油少,油箱油位基本满足,而动作时,液压泵要供油,因油箱油量不够用而吸空,引起系统压力不够,导致转台上升不到位。半小时后,该机床又报警,再看油位,油又没了,说明液压系统漏油。最后查得转台上升油管破裂、捕油。更换后,故障完全排除。

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