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实例分析


日期:2010年12月29 来源:沈阳机床(集团) 关键字:机床
【tl 3-1】一台配套SIEMENS 810M的立式加工中心,由于接地不良引起PLC“死机” 的故障。
  故障诊断:加工中心在正常使用或者起动过程中经常无规律地出现CNC报警“ALM3一PLC停止”。机床故障后重新开机,通常又可以恢复正常工作,但有时需要开、关机多次。
  810M出现“PLC停止”报警的原因,一般是由于PLC没有准备好或者软件出错,使得PLC的正常工作循环中断。在条件许可时,可以使用SIEMENS PLC编程器(如PC740等),通过调用PLC编程器的“中断堆栈”(OUTPUT INTACK)来进行故障的分析、诊断(关于“中断堆栈”的检查方法,可参见SIEMENS手册中有关PLC部分的内容)。
  鉴于维修现场无SIEMENS PLC编程器,且考虑到机床只要在起动后,即可正常工作,因此,初步判断该机床CNC本身的组成模块软件、硬件均无损坏,发生故障的原因主要是来自CNC外部的电磁干扰或外部电源干扰等。
  根据经验,通过对电气控制系统进行基础性检查,发现该机床的接地系统连接十分混乱,CNC的主接地线在O.iC上与DC 24 V的ov线直接连接,在电气柜内又与机床的接地铜排连接等,从而形成了接地干扰与接地环流,影响了CNC的正常工作。
  故障排除:重新整理机床的接地系统,在纠正了接地错误后,机床饿复正常T作:
  【例3_2】故障现象:某配套SIEMENS 3M的立式加工中心,在使用过程中经常无规律地出现“死机”和系统无法正常启动等故障。发生故障后,进行重新开机,有时即可以正常起动,有时需要等待较长的时间才能起动机床,机床正常起动后,叉可以恢复正常工作。
  分析及处理过程:由于该机床只要在正常起动后,即可以正常工作,且正常工作的时间不定,有时可以连续进行数天,甚至数周的正常加工,有时却只能工作数小时,甚至几十分钟,故障随机性大,无任何规律可寻,此类故障属于比较典型的“软故障”:鉴于机床在正常工作期间,所有的动作、加工精度都满足要求,而且有时可以连续工作较长时间,因此,可以初步判断数控系统本身的组成模块、软件、硬件均无损坏,发生故障的原因主要来自系统外部的电磁干扰或外部电源干扰等。
  根据以上分析,维修时首先对数控系统、机床、车间的接地系统进行了认真的检查,纠正了部分接地不良点;对系统的电缆屏蔽连接,电缆的布置、安装进行了整理、归类;对系统各模块的安装、连接进行了重新检查与固定等基础性的处理。
经过以上处理后,机床在当时经多次试验,均可以正常起动。但由于该机床的故障随机性大,产生故障的真正原因并末得到确认,维修时的试验并不代表故障已经被彻底解决,有待于作长时间的运行试验加以验证:
实际机床在运行了较长时间后,经操作者反映,故障的发生频率较原来有所降低,但故障现象仍然存在。
根据以上分析,可以基本确定引起机床故障的原因在输入电源部分。对照机床电气原理图检查,系统的直流24V输A使用的是普通的二极管桥式整流电路供电,这样的供电方式在电网干扰较严重的场合,通常难以满足系统对电源的要求。最后,采用了标准的稳压电源取代了系统中的二极管桥式整流电路,机床故障被排除。

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