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CNC故障维修200例(5)


日期:2010年10月18 来源:沈阳机床(集团) 关键字:数控车床
例14  主接触器短路5I起的故障维修
    故障现象:某配套FANUC OMC的数控铣床,在加工过程中突然断电,再开机时,系统电源无法正常接通。
    分析及处理过程:经检查,图4-5中的熔断器Fll、F12已熔断;通过测量,R、S间无短路,证明浪涌电压吸收器VS11以及辅助电源控制模块Mll无故障。数控车床但200R、200S向存在短路现象,表明故障是由于NFI、DSI或外部200R、200S间的短路引起的。
    为了判别短路部位是在黾源单元内部或外部,当时拔下了插头CP2,断开了200R、200S与外部的连接。数控车床通过检查发现短路消失,确认AC2COV短路是由于外部200R、200S路引起的。进一步检查200R、200S上的各元器件,最终找到故障原因是由伺服主接触器发生短路引起的,更换接触器及Fll、F12后,故障排除,机床恢复正常。
    例15  整流桥不良引起的故障维修    故障现象:某配套FANUC OM的数控铣床,在加工过程中,车间突然断电,烧电后开机,系统电源无法正常接通。
    分析厦处理过程:分析过程同前例,经检查,图4-5中的熔断器FII.F12己爆数膻测量,R.S间无短路,证明浪涌电压吸收器VS]I以及辅助电源控制模块MIJ无故意障。
    拔下了电源模块的插头CP2测量,在本例中短路现象未消失,则确认AC用摄到回四在电源单元内部。
    进一步检查发现,二极管整流桥DSII短路,由于当时无FANUC备件DS11,为了保证机床的正Fll生F12,维修时直接利用了同规格的二极管整流桥进行取代,经过重新安装,并更换Fll、FI2后,机床故障排除。
    例16  控舒模块MII不良引起的故障维修
    故障现象:某配套FANUC OMC的数控铣床,在加工过程中突然断电,重新开机,系统电源无法正常接通。
    分析硬处理过程:分析过程同前,经检查,图4-5中的熔断器FII.F12已熔断;数控车床换上俯断器F11.F12,再次测量电源进线R.S,发现线路中存在短路;但浪涌电压吸收器VSI1正常。
    测Mll关电源次级回路无故障,显然,短路原因在内部输入单元的集成开关电源控制模块M11上。数控车床直接更换FAIVUC备件后,杌床故障排除。
    例17  外部报警引起的故障堆修
    故障现象:某配套FAIVUC OT的数控车床,正常关机后,开机出现系统电源无法起动的故障。
    分析及处理过程:经检查,该机床电源单元的发光二极管PIL与AIJLI灯同时亮。由原理图4-6可知,PIL指示灯亮,证明内部输入单元的辅助DC24V正常,引起故障的原因是来自系统内部的24V/±15V/ SV电源模块报警或外部报警信号E.ALtl接通,使继电器RYI吸台,引起RY2 ~4的互锁而无法吸合。
    进一步检查发现,故障原因来自外部报警信号E ALM接通。数控车床根据机床电气原理图'逐一检查外部报警信号E.AUW的接通条件,最终确认故障是由于液压电动机过载引起的,排除液压电动机故障后,机床恢复正常。
    例18  熔断器不良引起的故障维修
    故障现象:某配套FANUC OT的数控车床(工手设备),初次开机时,系统电源无祛正常接通。
分析及处理过程:经检查,该机床电源单元的发光二极管PIL不亮,电源单元的熔断器Fl己熔断。
由于机床为二手设备,故又对照原理图4-5,逐一测量电源模块内部线路与各相关元器件C2、DI、Ql等,在确认无误后,通电测量输入单元的辅助控制电源AZ1端子上的DC24V正常,Fl的输出端与AO间无短路,初步判定电源单元无故障。
更换FAIVUC备件Fl后,故障排除,电源正常接通。

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