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故障维修实例分析


日期:2011年01月05 来源:沈阳第一机床厂 关键字:数控机床

  配备FANUC数控系统的数控机床,进给驱动为直流伺服电动机和晶闸管逻辑无环流可逆调速装置  

 故障现象1v轴正向进给正常,反向进给时时而移动,时而停止,采用数控机床手摇脉冲发牛器进给时电是如此。通过用交换法诊断,将故障定位在r轴的驱动位置上。
   故障判断:用手摇脉冲发牛器让y轴正、反向进给,将数控机床示渡器测试棒接CHl9和CH20两测试端,观察电动机电流波形,从罔中看出,反向波形有时为•条直线,偶尔闪出几个负向波形,可见电动机负向供电不ll常。用万用表测量速度喇节器输出端CH8点电压,其极性随正、反向进给衙政变,无断续现象,删方向控制电路脚5电压,正向进给时为ov,反向进给时为6 6V,方向拧制输入电压正常。数控机床再洲该电路输出脚9和1【)端电压,正向进给耐S C.A为低电平,SC;B为高低平;反向进给时SC.A为高电平;SCB为低电,F,但有日j会出现SCA和SCB皆为高电平的异常现象,这时反向就停止.
 对辑无环流可逆控制系统,小允许正、反两组品闸管同刚导通,数控机床在该逻辑切换电路中,切换过程是电源向电容C20充电产生延时而获得的。可见故障是由于电路板外围电容C20不蘸引起的,从而产生SGA和SC13同时为高电平的异常现象。
   故障处理:更换电容C20,重新运行,故障消失。
   故障现象:数控立式铣床FANUC 3MA数控系统,在运行过程中,Z轴产生31号报警。
   故障诊断:查数控机床维修手册得知,31号报警表示位置控制环节中误差寄存器内容大于参数规定值。根据3l号报警提示,人为调整加大误差寄存器设定值,用数控机床手摇脉冲发生器驱动Z轴,31号报警消除,但又产生了32号报警;32号报警表示为Z轴误差寄存器的内容超过最大值,将设定参数再调小,32号报警消除,但31号报警又出现,反复修改机床参数,均不能排除故障;将位置控制诊断号DGNOS 800(X轴)、801(y轴)和802(Z轴)调出,发现X轴的位置偏差800号在-1与-2间变化,y轴的位置偏差801号在+l与-1间变化,而Z轴的位置偏差802号为0,无任何变化,说明Z轴控制有故障;为进一步确定故障是在Z轴控制单元还是在编码器上,采用交换法,将Z轴和y轴驱动输出到电动机电缆和编码器反馈信弓同时互换,此时,诊断号801号数值变为0,802号数值有了变化,这说明数控机床Z轴位置控制单元没有问题,故障出在与Z轴伺服电动机同轴联接的编码器上。
   故障处理:更换Z轴上同型号的编码器。


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