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孚轨副维修实例


日期:2011年02月12 来源:沈阳机床(集团) 关键字:机床
例2-7车床X轴反向间隙过大。
故障现象:南京SKY系统的数控机床(CK6140)加工圆弧过程中X轴出现加工误差过大。
故障分析:在自动加工过程中,从直线到圆弧时接刀处出现明显的加工痕迹。片j千分表分别对车床的z、x轴的反向间隙进行检测,发现z轴为0.008mm,而X轴有0.08 mm。可以确定该现象是由x轴间隙过大引起的。对电动机连接的同步带、带轮等检查无误后,将x轴分别移动至正、负极限处,将千分表压在x轴侧面,用手左右推拉x轴中拖板,发现有0.06mm的移动值。可以判断是X轴导轨镶条引起的间隙。松开镶条止退螺钉,调整镶条调整螺母,移动X轴,X轴移动灵活,当间隙测试值还有o.oi mm时就锁紧止退螺钉,在系统参数里将“反向间隙补偿”值设为相当于O.Ol mm的值,重新启动系统运行程序,上述故障现象消失。
例2-8跟踪误差过火报警。
故障现象:南京SKY系统的数据机床(aK6136)运动过程中Z轴出现跟踪误差过大报警。
故障分析:该机床采用半闭环控制系统,在Z轴移动时产生跟踪误差报警,在参数检查无误后,对电动机与丝杠的连接等部位进行检查,结果正常。将系统的显示方式设为负载电沆显示,在空载时发现电流为额定电流的40%k右,在快速移动时就出现跟踪误差过大报警。
用手触摸Z轴电动机,明显感受到电动机发热。检查Z轴导轨上的压板,发现压板与导轨间隙不到0.01 mm,可以判断是由于压板压得太紧而导致摩擦力太大,使得Z轴移动受阻,导致电动机电流过大而发热,快速移动时产生插补丢步而造成跟踪误差过大报警。松开压板,  使得压板与导轨间的间隙在0.02~0.04mm之间,锁紧紧定螺母,重新运行,机床故障排除。
例2-9
故障现象:工件被加工以后,出现不应有的锥度。
敢障原因:
(1)主轴中心与导轨平行度超差。
(2)尾座中心与主轴中心同轴度超差。
故障排除方法:
(1)调整主轴箱位置。
  (2)调整主轴箱或尾座位置。
  例2-10
  故障现象:电动刀架转位,但不停转。
  故障原因:
  (1)发信号的盘接地线或电源线开路。
  (2)霍尔元件开路或短路。
  (3)磁钢的磁极装反。
  (4)霍尔元件位置不适当。
  故障排除方法:
  (1)检修发信号的盘和线路。
  (2)更换霍尔元件。
  (3)调整磁钢的磁极方向。
  (4)调整霍尔元件与磁钢的相对位置,霍尔元件位置超前磁钢约三分之一。
  仔0 2-11
  故障现象:z轴运行时出现错误,致使刀具损坏。
  故障原因:
  (l)电机不能正、反转。
  (2)滚珠丝杆不能正、反转。
  故障排除方法:
  (1)手动状态下,检查Z轴的正、反转是否正常。
  (2)检查滚珠丝杆的正、反转和丝杆与电机的连接销。
  例2-12
故障现象:刀架电机不启动,刀架不能动作。
故障原因:
  (1)可能是电机的相位接反或电源电压偏低。
 (2)可能是机械故障所引起,检查相位和电压都正常,将电机罩卸下,旋转风扇,发现阻力过大,进一步检查发现蜗杆轴承和离合器损坏。
故障排除方法:更换轴承,修复离合器。
例2-13
故障现象:机床低速切削时X轴走走停停,快速时情况好,无报警。
故障原因:
(1)查机械连接部分,查位置环。
(2)有一根信号线因长时间磨损裸露,通过油垢接地。
故障排除方法:排除裸露。
  倒2-14
  故障现象:加工螺纹时乱丝,无报警。
  故障原因:
  (1)检查数控系统,查位置环,查机械连接。
  (2)电机轴与丝杠连接松动,问隙过大,半闭环无法检测。
 故障排除方法:调整机械连接。
例2-15
故障现象:系统不执行螺纹指令。
故障原因:
(1) ROM主板和主轴编码器损坏。
 (2)主轴编码器坏。
故障排除方法:更换主轴编码器。
例2-16机床在运行过程中反向时有抖动现象,且加工精度不高。
故障原因:
(1)可能是机床的反向间隙过大,或者是间隙速度i大,首先检查间隙速度是否过大,然后再检查丝杆轴承有无松动。
(2)可能是控制机床的刚性参数偏低,加速时间过长。
故障排除方法:
(1)拧紧丝杆轴承。
(2)调整比例增益的参数Kp,使之达到正常的效果。
例2-17 -台SKY数控铣床,在刚投入使用的时候,旋转工作台经常出现不旋转的问题。
故障原因:对机床工作原理和加工过程进行分析,发现这个问题与分度装置有关,只有度装置在起始位置时,工作台才能旋转。
故障排除方法:检修分度装置,使它正常旋转。
例2-18 -台SKY数控铣床发生打刀事故,按急停按钮后,换上新刀.但工作台不旋转。
故障原因:通过分析,发现其换刀过程不正确,计算机认为换刀过程没有结束,不能进行其他操作。
故障排除方法:按正确程序重新换刀后,机床恢复正常。
例2-19 -台SKY数控机床,在刚投入使用的时候,有时出现意外情况。
故障原因:操作人员按急停按钮后,将系统断电重新启动,这时机床不回参考点,有时要手工将轴转到非干涉区。
故障排除方法:再按急停按钮,将操作方式变为手动,松开急停按钮,把机床恢复到正位置,这时再操作或断电,故障排除。

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