当前位置:
沈阳一机 > >
新闻中心 > >
数控技术 > > 故障维修实例分析
故障维修实例分析
日期:2010年12月31 来源:沈阳机床 关键字:数控机床
【例3-25】配备FANUC数控系统的数控机床,进给驱动为直流伺服电动机和晶闸管逻辑无环流可逆调速装置。
故障现象:y轴正向进给正常,反向进给时时而移动,时而停止,采用手摇脉冲发生器进给时也是如此。数控机床通过用交换法诊断,将故障定位在y轴的驱动位置上。图3-42。为FANUC系统晶闸管逻辑无环流可逆调装置控制线路简图。
故障判断:数控机床用手摇脉冲发生器让y轴正、反向进给,将示渡器测试棒接CH19和CH20两测试端,观察电动机电流波形,如图3.42b所示。从图中看出,反向波形有时为一条直线,偶尔闪出几个负向波形,可见电动机负向供电不正常,用万用表测量速度调节器输出端CH8点电压,其极性随正、反向进给而改变,无断续现象。数控机床测方向控制电路脚5电压,正向进给时为oV,反向进给时为6 6V,方向控制输入电压正常,再测该电路输出脚9和10端电压,正向进给时SCA力低电平,SCB为高低平;反向进给时SCA为高电平;sGB为低电平,但有肘会出现SCA和SGB皆为高电平的异常现象,这时反向就停止。
对逻辑无环流可逆控制系统,不允许正、反两组晶闸管同时导通,在该逻辑切换电路中,切换过程是电源向电容C20充电产生延时而获得的。可见故障是由于电路板外围电容C20不良引起的,从而产生SGA和SC13同时为高电平的异常现象。
故障处理:更换电容C20,重新运行,故障消失。
【例3-26】某数控立式铣床误差寄存器报警故障。
故障现象:数控立式铣床FANUC 3MA数控系统,在运行过程中,Z轴产生31号报警。
故障诊断:查数控机床维修手册得知,31号报警表示位置控制环节中误差寄存器内容大于参数规定值。根据31号报警提示,人为调整加大误差寄存器设定值,用手摇脉冲发生器驱动Z轴,31号报警消除,但又产生了32号报警;32号报警表示为Z轴误差寄存器的内容超过最大值,将设定参数再调小,32号报警消除,但31号报警又出现,反复修改机床参数,均不能排除故障;将位置控制诊断号DGNOS 800(X轴)、801(y轴)和802(z轴)调出,发现x轴的位置偏差800号在-l与-2间变化,y轴的位置偏差801号在+1与一l间变化,而z轴的位置偏差802号为0,无任何变化,说明z轴控制有故障;数控机床为进一步确定故障是在z轴控制单元还是在编码器上,采用交换法,将z轴和y轴驱动输出到电动机电缆和编码器反馈信导同时互换,此时,诊断号80l号数值变为。数控机床802号数值有了变化,这说明Z轴位置控制单元没有问题,故障出在与Z轴伺服电动机同轴联接的编码器上。
故障处理:更换Z轴上同型号的编码器。
上一篇:故障定位 下一篇:
步进电动机驱动系统常见故障如何维修?
销售电话
机床营销
Tel:024-25340888
024-25341888
024-25340887
024-25341887
Fax:024-25341177
配件服务
Tel:024-25341716
024-25341717
Fax:024-25341718
维护改造
Tel:024-25340767
Fax:024-25341177
产品分类